文章摘要: 鍋爐除塵器改造改造方案、鍋爐吸塵器的改造本來大多數(shù)廠家都采用靜電吸塵器,但其排放已經(jīng)不符合現(xiàn)行的排放要求,如果不滿足排放,將面臨強制關(guān)閉,因此除塵器改造勢在必行,那么,下面一起了解下過去的鍋爐除塵器改造方案吧!除塵器改造的方案如下去除A:元電
鍋爐除塵器改造改造方案、鍋爐吸塵器的改造本來大多數(shù)廠家都采用靜電吸塵器,但其排放已經(jīng)不符合現(xiàn)行的排放要求,如果不滿足排放,將面臨強制關(guān)閉,因此除塵器改造勢在必行,那么,下面一起了解下過去的鍋爐除塵器改造方案吧!
除塵器改造的方案如下
去除A:元電除塵器電場陰極架和陽極板列、陽極板和陰極線、內(nèi)蓋和外蓋等相關(guān)設(shè)備。 確保吸塵器內(nèi)部中空,打掃干凈;
由B:除塵器改造而成的頂蓋經(jīng)過重新設(shè)計加工,頂蓋上設(shè)有潔凈氣室、布袋清灰系統(tǒng)的部件,如脈沖閥,設(shè)置煙支路;
C:在原電動吸塵器出口設(shè)置排氣端壁。 保留原電除塵器進口煙道,重新設(shè)計安裝布風(fēng)板和導(dǎo)流隔板。 進口煙道要安裝閘門,需要在設(shè)計的安裝位置切斷,安裝閘門和補償器進行密封焊接;
D:保留了原電除塵器出口煙道和出口煙盒,在出口煙盒喇叭口上部開孔,從純氣室連接出口煙道連接原出口喇叭口孔,滿足設(shè)計要求,盡量利用原電除塵器殼體和煙道,節(jié)省成本。 充分利用原有的吸塵器保溫系統(tǒng)。 增加主機和設(shè)備進行保溫設(shè)計,負(fù)責(zé)安裝。 恢復(fù)和更新吸塵器的保溫?fù)p傷和拆下的部分
E:增加旁通煙道和旁通閥。 旁通煙道是在旁通閥打開時避免煙霧接觸除塵過濾袋。 鍋爐啟動停止、投油燃燒情況以及鍋爐排煙溫度過高時,對布袋起保護作用。 同時可以實現(xiàn)吸塵器的離線檢驗。 通過PCL控制自動打開旁通閥,關(guān)閉煙入口閥,煙直接通過旁通煙道進入排氣煙道,有效保護過濾袋。
F:新增必要的步驟和照明,新增1臺30m3壓縮機,同時增設(shè)壓縮空氣鋼瓶、吸附干燥機、壓縮空氣輸送線。
除塵器改造后的一點:
1)除塵器改造后的粉塵排放量比改造前減少86%。
鍋爐除塵器改造后的投入效果:鍋爐除塵器改造前的集塵器出口的粉塵排出值為300mg/Nm3左右,但改造后的集塵器出口的粉塵排出值為40mg/Nm3左右。 通過這次改造工程,2號爐的粉塵排放量減少了86%,每年粉塵排放量可以減少2700噸。
2)旋轉(zhuǎn)極板電除塵新技術(shù)的應(yīng)用,除塵系統(tǒng)比傳統(tǒng)電除塵技術(shù)節(jié)能33%,節(jié)能效果達到國內(nèi)靠前水平。
鍋爐吸塵器的改造只將原來的第四電場改造成旋轉(zhuǎn)極板電場,達到了出口粉塵小于50mg/Nm3的預(yù)定目標(biāo),但如果用傳統(tǒng)的電除塵器技術(shù)改造,需要在原來的吸塵器上增加兩個電場。 同等性能下,極板電除塵器系統(tǒng)比傳統(tǒng)電除塵器技術(shù)節(jié)能33%,每年可節(jié)省438萬千瓦小時的能耗。
3)轉(zhuǎn)動極板電除塵器的改造將提高之后脫硫設(shè)備的可靠性,減少運行阻力。
由于極板電除塵器投入一個月以來,吸塵器效率提高,進入脫硫系統(tǒng)的粉塵量減少,未發(fā)生改造前經(jīng)常發(fā)生的脫硫煙氣換熱器堵塞現(xiàn)象,消除了堵塞現(xiàn)象,脫硫系統(tǒng)的運行阻力平均減少220Pa,累計為1110 pa。
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過去的鍋爐除塵器改造方案
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